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主汽溫度控制系統(tǒng)投入情況分析和改進(jìn)案例

   2011年09月26日 10:51  
  主汽溫度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)雖然說控制理論已經(jīng)成熟,可是有些電廠的鍋爐因為干擾大等原因,自動投入效果不大理想。河南焦作華潤熱電有限公司,兩臺135MW機(jī)組。鍋爐由武漢鍋爐廠生產(chǎn),中間倉儲式,兩臺磨煤機(jī)兩臺給粉機(jī)。05年5月份正式投入運行。北京和利時自動化有限公司提供DCS系統(tǒng)。
  
  自運行以來,因為種種原因,協(xié)調(diào)沒有投入。運行中發(fā)現(xiàn),主汽溫度控制非常困難。波動大,易受干擾。在負(fù)荷大幅度快速波動時候,主汽壓力不易穩(wěn)定。當(dāng)燃料量波動的時候,主汽溫度波動也很大。為此,我們進(jìn)行了多次努力,主汽溫度控制越來越穩(wěn)定,zui終滿足了生產(chǎn)要求?,F(xiàn)將投入步驟跟大家作以下介紹,也許會有一些啟示。
  
  為了行文的簡潔,咱們對幾個重要參數(shù)用符號做個規(guī)定:
  
  1、主PID的比例帶:δ1
  
  2、主PID的積分時間:Ti1
  
  3、副PID的比例帶:δ2
  
  4、副PID的積分時間:Ti2
  
  5、主PID的輸入偏差△1
  
  6、副PID的輸入偏差△2
  
  7、微分增益:KD
  
  8、微分時間:KT
  
  1.*階段串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)
  
  起初我們設(shè)計的時串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)。其控制編程示意圖如上:
  
  在調(diào)試期間,調(diào)試所的人員根據(jù)以往的經(jīng)驗,用常規(guī)的參數(shù)。使用參數(shù)大致如下:
  
  δ1=100,Ti1=150,δ2=60,Ti2=260
  
  在整定參數(shù)的過程中,調(diào)試人員,在這個基礎(chǔ)上,大約上下浮動50%的幅度,始終不能使得系統(tǒng)穩(wěn)定下來。系統(tǒng)一直處于大幅度震蕩過程。
  
  后來我考慮到我們公司的減溫系統(tǒng)可能有其特殊性。經(jīng)過仔細(xì)觀察該系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)超前信號始終不能發(fā)揮超前作用。是不是超前信號采樣不當(dāng)呢?我們的超前信號跟常規(guī)系統(tǒng)一樣,也采用的是噴水減溫后的溫度。經(jīng)過對超前信號和主信號的觀察,發(fā)現(xiàn)超前信號還是能夠超前地反映主信號波動的趨勢的??梢詳喽ǎ盘柌杉_。
  
  為了提高超前信號的作用,我大幅度加強(qiáng)副調(diào)的比例作用。zui終確定δ2=10左右可以正常發(fā)揮超前作用。這時候又發(fā)現(xiàn),雖然超前信號起到了作用,可是主信號還是太強(qiáng),超前信號發(fā)揮的作用很不明顯。那么就減弱主信號吧。zui終整定主信號δ1=320。
  
  為了消除靜差,我們逐漸強(qiáng)積分作用。zui終確認(rèn)Ti1=800。
  
  讀者可能會發(fā)現(xiàn)這里的積分作用有點弱了。這個數(shù)值不是有意為之。是在反復(fù)衡量之后才得出的數(shù)值。本來擬欲增強(qiáng)積分作用,可是總是發(fā)現(xiàn)積分作用蓋過了比例作用,對系統(tǒng)調(diào)節(jié)造成了干擾。增大積分時間之后,發(fā)現(xiàn)*可以消除靜差,因而確認(rèn)了這個參數(shù)。究其數(shù)值過大,可能屬于DCS系統(tǒng)的原因。
  
  在調(diào)整副調(diào)的積分作用的過程中,發(fā)現(xiàn)副調(diào)的積分作用始終不利于系統(tǒng)的穩(wěn)定。為此,我們干脆舍棄積分作用。讓Ti2大于等于2000以上。
  
  此時,調(diào)節(jié)質(zhì)量有了明顯的好轉(zhuǎn),系統(tǒng)不再震蕩。穩(wěn)定工況下,系統(tǒng)可以正常運行。主汽溫度一般穩(wěn)定在535±4℃。煙氣及燃燒稍有波動,溫度波動就較大???力較弱。
  
  此階段zui參數(shù)如下:
  
  δ1=320,Ti1=800,δ2=10,Ti2=2500
  
  2.第二階段導(dǎo)前微分調(diào)節(jié)系統(tǒng)
  
  總結(jié)*階段溫度波動的原因,發(fā)現(xiàn)即使有超前信號作為前饋,但是系統(tǒng)反應(yīng)還是不夠快,再加上執(zhí)行機(jī)構(gòu)有一定的死區(qū),所以往往等到閥門流量有反應(yīng)的時候,主汽溫度已經(jīng)開始變化了。經(jīng)過觀察,從超前信號開始變化,到主信號有變化,之間的時間滯后,大約為30秒左右。這么短的時間,超前信號所起到的超前作用比較微弱。
  
  為了克服這個問題,能不能使用帶有導(dǎo)前微分的調(diào)節(jié)系統(tǒng)呢?我公司的DCS由北京和利時提供,在線修改下裝比較難。只有在聽爐時候修改下裝比較安全。因為修改下裝一次比較困難,為了穩(wěn)妥起見,我設(shè)計了個帶有導(dǎo)前微分功能的串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)。在必要的時候,在導(dǎo)前微分模式和串級模式之間可以互相切換。
  
  具體編程如下:
  
  在上圖中,微分塊和PID2模塊之間,增加了一個加法模塊。因為超前信號經(jīng)過微分之后的數(shù)值,始終圍繞在0左右波動。為了觀察方便,特在微分功能之后加了50%,沒有其它額外的作用。當(dāng)使用串級功能的時候,令微分增益KD=0即可。
  
  經(jīng)過調(diào)試,發(fā)現(xiàn)我公司的鍋爐,更適用于導(dǎo)前微分調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
  
  在導(dǎo)前信號一有波動的苗頭,微分作用馬上使閥門開度變化。在波動來臨的時候,微分作用可以根據(jù)變化速率使輸出比串級系統(tǒng)更加快速調(diào)節(jié)。更重要的是微分作用的另一個特性:波動來臨時,微分增益使得輸出變化,波動停止的時候,即使這個波動沒有向相反方向回調(diào),而保持在靜止?fàn)顟B(tài),微分作用也會因為自身的原因,使得輸出開始回調(diào),因而更顯得“導(dǎo)前”信號的超前調(diào)節(jié)作用。這個“超前調(diào)節(jié)”帶來的超前作用,往往比超前信號更要超前。我們知道:超前信號在波動結(jié)束的時候,往往會有個相對靜止的平穩(wěn)期,然后再向相反方向波動。因而,微分時間帶來的超前回調(diào)作用,顯得非常重要了。
  
  那么,我們需要注意的就是,因為微分增益的原因,可能會給系統(tǒng)輸出帶來微小而快速的抖動,造成執(zhí)行機(jī)構(gòu)反復(fù)動作。增加微分時間,可以消除抖動。可是增加了微分時間,有可能會使超前作用減弱。要消除抖動和超前之間的矛盾,需要對微分增益和微分時間作個比較合適的考慮。
  
  zui終,我們得到如下的調(diào)節(jié)參數(shù):
  
  δ1=160,Ti1=255,δ2=20,Ti2=2500,KD=55,KT=55。
  
  根據(jù)系統(tǒng)的不同,上面這個參數(shù)也會有改變。我們同一臺鍋爐,兩套主汽文之間的參數(shù)就很不一樣。另一套參數(shù)如下:
  
  δ1=255,Ti1=255,δ2=4,Ti2=2500,KD=15,KT=75。
  
  因而,提醒讀者注意:本文所提到的參數(shù)僅作參考。本文得出的主要經(jīng)驗就是:不能拘泥于以往的經(jīng)驗對待所有的系統(tǒng),而應(yīng)該根據(jù)具體情況,設(shè)定合適的參數(shù)。不管這個參數(shù)跟以往的經(jīng)驗區(qū)別再大,只要系統(tǒng)穩(wěn)定,參數(shù)就算合理。
  
  zui終得到的調(diào)節(jié)效果是:穩(wěn)定工況下,主汽溫度維持在535±3℃之內(nèi)。系統(tǒng)抗*力有了大幅度提高。
  
  3.第三階段帶有導(dǎo)前微分和減溫水負(fù)反饋功能的串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)
  
  第二階段的調(diào)節(jié)效果雖然有很大效果,但是我還發(fā)現(xiàn)了許多不足??偨Y(jié)起來有如下幾個方面:
  
  1、執(zhí)行機(jī)構(gòu)動作頻繁。執(zhí)行機(jī)構(gòu)反復(fù)開關(guān),雖然動作幅度不大,但是時間久了,可能會對閥門特性曲線不利;
  
  2、由于閥門存在一定的空行程,執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動作很多都屬于無效調(diào)節(jié)。一方面造成執(zhí)行機(jī)構(gòu)徒勞無益的動作。另一方面,空行程也抵消了一部分的超前作用。
  
  空行程幾乎是所有調(diào)節(jié)系統(tǒng)都存在的問題,也幾乎是不可避免的問題。對于一些不大敏感的系統(tǒng),這個問題大都可以忽略。但是因為我公司鍋爐的抗*力較差,經(jīng)過仔細(xì)研究,在解決了其它問題之后,這個問題就凸顯了起來了。
  
  以前我在別的地方曾經(jīng)嘗試用了一些手段來彌補(bǔ)空行程,可是程序較復(fù)雜。和利時軟件運行后修改程序較為困難。這個方法不能使用。
  
  那么,我考慮到,加入流量反饋,加強(qiáng)積分作用,PID1的輸出去控制減溫水流量,只要PID1的輸出與減溫水流量有偏差,PID2就不停的運算,直到減溫水流量變化,達(dá)到了PID1的輸出的要求為止。經(jīng)過反復(fù)考慮,理論上行得通。關(guān)鍵在于PID2的積分作用要足夠的強(qiáng),使得PID2的輸入端只要有偏差,輸出端能夠在幾秒鐘內(nèi),不斷地依靠積分運算,命令閥門動作,去彌補(bǔ)這個偏差。
  
  具體編程如圖三:
  
  考慮到可能因減溫水流量信號過強(qiáng),造成系統(tǒng)震蕩,特給該信號加了一個系數(shù)。
  
  編程設(shè)計下裝后,經(jīng)過多次整定,確認(rèn)參數(shù)如下:
  
  δ1=330,Ti1=555,δ2=20,Ti2=5,KD=40,KT=88;流量系數(shù)=0.58,PID2的死區(qū)=0.07
  
  考慮到超前信號不斷的變化,微分作用運算使得PID2的測量值不斷地處于波動中,可能會造成執(zhí)行機(jī)構(gòu)不停動作,電機(jī)可能會因過熱燒壞。因而給PID2加了個死去。
  
  經(jīng)過實踐檢驗,確認(rèn)這個方案是可行的。系統(tǒng)抗*力也大大加強(qiáng),即使在負(fù)荷有大幅度波動的情況下溫度波動范圍也不超過±5℃。zui終主汽溫度的偏差在548±3℃之內(nèi)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)要么不動作,要么較大幅度動作,*克服了執(zhí)行機(jī)構(gòu)的空行程。在標(biāo)準(zhǔn)工況和一定的干擾工況情況下,一般人工干預(yù)往往還不如自動調(diào)節(jié)效果好。在大擾動情況下,適當(dāng)修改設(shè)定值,可以使得溫度仍然波動達(dá)到要求。
  
  4.今后還可能可以改進(jìn)的地方
  
  為什么負(fù)荷大幅度快速波動的時候,主汽溫度會波動較大呢?假如負(fù)荷快速升高,我公司的操作人員往往要修改主汽壓力定值,欲使主汽壓力快速增加,這時候燃料量急劇加大,煙氣流速加快。主汽管道吸熱面此時會因?qū)α骷訌?qiáng),使得主汽溫度快速升高。同時,當(dāng)負(fù)荷增加的時候,蒸汽量增加,單位蒸汽吸熱量降低,都會導(dǎo)致超前氣溫會急劇增加,減溫水即使急速增加,往往還是有點慢。造成溫度過高。如果我們使得系統(tǒng)運算加強(qiáng),又可能造成穩(wěn)定工況下系統(tǒng)震蕩。
  
  怎樣才可以彌補(bǔ)因為煙氣流動和蒸汽量波動帶來的溫度波動呢?我初步考慮,需要再增加一個總?cè)剂狭啃盘?。?jīng)觀察,從總?cè)剂狭块_始波動,到主汽溫度有反應(yīng),大約有1分鐘左右的間隔。這樣燃料量波動帶來的減溫水調(diào)節(jié)可能過于“超前”,因而可能調(diào)節(jié)質(zhì)量反而下降。為了消除這個問題,需要在總?cè)剂狭亢蠹右粋€純滯后功能。然后在調(diào)試過程中,多次調(diào)節(jié)純滯后時間,應(yīng)該可以達(dá)到要求。這個思路沒有經(jīng)過驗證,不知道能不能行得通。也許真正實用的時候,要經(jīng)過許多修改和探索吧。
  
  5.需要說明的問題
  
  各個電廠的環(huán)境工況設(shè)備不同,參數(shù)設(shè)置各有不同。不可拘泥某個經(jīng)驗參數(shù)。在上述調(diào)試過程中,所列舉的參數(shù),僅可以作為參考。附圖中,調(diào)節(jié)效果*有可能會再進(jìn)一步提高。同時,如果協(xié)調(diào)投入自動,溫度控制會可能再上一個臺階。本文目的在于闡述作者自己的整定參數(shù)的思路。我的思路也有盲區(qū),歡迎各位批評指正。

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