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大型合成氨裝置技改中的自控改造方案

來源:江蘇奇正自動(dòng)化儀表有限公司   2009年01月15日 09:52  
0概述我國于20世紀(jì)70年代中期引進(jìn)的一批以天然氣為原料、年產(chǎn)30萬噸合成氨裝置,是我國興建的*批大型合成氨裝置。這批合成氨裝置投產(chǎn)已20多年,為改變我國合成氨生產(chǎn)的落后面貌作出了很大貢獻(xiàn)。然而,從合成氨生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的角度來看,目前這批合成氨裝置在節(jié)能增產(chǎn)方面存在不少困難,且部分設(shè)備老化也對安全生產(chǎn)造成威脅。因此,很多廠家把對這類裝置的技術(shù)改造提到議事日程。如云天化的合成氨裝置技改工作已完成工程設(shè)計(jì),現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備采購階段;瀘天化已完成引進(jìn)技改技術(shù)的談判;川化和大慶化肥廠等已完成技改可研報(bào)告評估,正在積極開展建設(shè)前期工作。這批合成氨裝置在引進(jìn)時(shí)日產(chǎn)量為1000噸,能耗為9Gcal/MT。投產(chǎn)若干年后大都作過不同程度的技改,目前一般日產(chǎn)量達(dá)到1100多噸,能耗達(dá)到8.3Gcal/MT。現(xiàn)在這批合成氨裝置節(jié)能增產(chǎn)技改的目標(biāo)大多數(shù)為日產(chǎn)1500噸,能耗為7.8Gcal/MT。合成氨裝置的技改涉及到生產(chǎn)流程、工藝管道、化工容器、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、電氣、儀表等的改造。由于這批大型合成氨裝置現(xiàn)均已完成DCS的改造工作,所以儀表改造主要是現(xiàn)場安裝儀表的改造和各類控制系統(tǒng)的改造,而DCS的改造只是硬件擴(kuò)容和應(yīng)用軟件組態(tài)工作。本文以某合成氨裝置技改中現(xiàn)場儀表與控制系統(tǒng)的改造為例,談?wù)劥笮秃铣砂毖b置技改中的自控改造方案。

  1.現(xiàn)場儀表改造的實(shí)施方案在工藝、設(shè)備改造中,增加了工藝?yán)淠浩崴?、分子篩干燥器、電動(dòng)型空氣壓縮機(jī)等較大設(shè)備;改造和更換了一段轉(zhuǎn)化爐、氨合成塔、合成氣壓縮機(jī)等設(shè)備的部分結(jié)構(gòu)與內(nèi)件;新增和更換了部分工藝管道。工藝、設(shè)備的這些改造勢必需要新增和更換部分現(xiàn)場儀表。新增和更換現(xiàn)場儀表較多的是流量計(jì)和控制閥。由于本文示例工程是購買國外技改工藝設(shè)計(jì)包和基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)包的工程,因而國外工程公司按工藝技改要求,對流量計(jì)、控制閥進(jìn)行了計(jì)算和選型推薦。從這些計(jì)算和選型來看,有如下二個(gè)特點(diǎn):



  (1)流量計(jì)選型多樣化及對節(jié)流元件上*壓力損失的考慮該技改工程采用了多種形式的流量計(jì),除采用差壓式流量計(jì)外還采用渦街流量計(jì)和質(zhì)量流量計(jì)等。在差壓式流量計(jì)中,又采用多種形式的節(jié)流元件。一般情況下節(jié)流元件采用標(biāo)準(zhǔn)孔板,對于允許*壓力損失要求較低及大管徑的場合,則采用其它不同形式的節(jié)流元件。如進(jìn)入一段轉(zhuǎn)化爐的中壓蒸汽流量測量,以前采用的是孔板,技改后蒸汽流量增大而管徑未變,如繼續(xù)采用孔板,則*壓力損失將超過允許值。這次技改改用文丘利管,既降低了*壓力損失,又保證了足夠的測量精度(<±1%);而對于*壓力損失要小,管道較大(φ200~300),測量精度要求不太高的場合(±1%)采用阿留巴。如合成氣壓縮機(jī)段間的合成氣流量測量(防喘振控制系統(tǒng)流量測量)以前也是采用孔板,技改后流量增大管徑未變,這次技改改用阿留巴。



  (2) V形球閥的采用及雙向流動(dòng)控制閥的選型由于新增管道和某些管道變大,該技改工程新增與更換的控制閥共有30余臺,約占全裝置控制閥總數(shù)的1/3。在30余臺控制閥中,新增與更換的控制閥約各占1/2。



  對于脫除CO2的苯菲爾溶液,因是易結(jié)晶介質(zhì),所以無論是流量控制,還是液位控制,控制閥都是采用V形球閥(Fisher公司V300閥)。以前這些場合采用的是雙座V形開口柱塞閥,運(yùn)行效果不太好,這次技改在選型作了改進(jìn)。



  在分子篩干燥器單元,安裝在兩個(gè)分子篩干燥器之間的充壓閥,是一臺控制雙向流動(dòng)介質(zhì)的控制閥。即當(dāng)*干燥器再生過程完成后,需要由正在運(yùn)行第二干燥器經(jīng)充壓控制閥向其充壓(介質(zhì)從閥A端進(jìn)B端出)。而當(dāng)?shù)诙稍镌偕^程完成后,則由正在運(yùn)行*干燥器經(jīng)充壓控制閥向其充壓(介質(zhì)從閥B端進(jìn)A端出) (見本文分子篩干燥器程控流程簡圖的PV-50)。這種控制互逆流動(dòng)介質(zhì)的閥,以前在合成氨裝置沒有采用過。在與FISHER控制閥供貨商的技術(shù)討論中,他們也沒有更多的實(shí)用經(jīng)驗(yàn)。后來借鑒某一成套引進(jìn)裝置對這種閥的選型,確定采用單座柱塞型控制閥。開車投運(yùn)后效果如何,還有待觀察。現(xiàn)場新增的其它重要儀表是:



  為了了解輔助鍋爐燒嘴的燃燒情況,在五臺輔鍋燒嘴旁分別增裝了新型火焰檢測器。這種火焰檢測器集檢測、變送、控制于一體,整機(jī)安裝在現(xiàn)場。



  分子篩干燥器單元的程控閥是一種軌道式程控球閥。此閥在開、關(guān)閥門時(shí),閥桿導(dǎo)槽沿導(dǎo)向銷作軌道運(yùn)動(dòng),使球體偏離閥座后再轉(zhuǎn)動(dòng),從而消除了對閥座的磨損,較好地解決了閥長期使用后的泄漏問題。



  2自控系統(tǒng)與程控系統(tǒng)改造的實(shí)施方案(1)自控系統(tǒng)的改造



  合成氨裝置的自控系統(tǒng)以單參數(shù)控制系統(tǒng)為主,復(fù)雜控制系統(tǒng)不多。該技改工程新增12套單參數(shù)自控系統(tǒng)(包括2套分程控制系統(tǒng))、1套遙控系統(tǒng)。由于新增電力驅(qū)動(dòng)空壓機(jī)的運(yùn)行與H/N控制系統(tǒng)相關(guān)聯(lián),故技改中對這套H/N復(fù)雜控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。



  該合成氨裝置在原始引進(jìn)時(shí)未設(shè)置H/N控制系統(tǒng)。由于這套系統(tǒng)關(guān)系到裝置節(jié)能增產(chǎn)效益,廠方曾經(jīng)想增設(shè)這套系統(tǒng),后因分析H2、N2的分析器有問題,一直未能實(shí)施H/N的自動(dòng)控制。本次技改前廠方購置了1臺單流路的氣相色譜儀,為增設(shè)H/N控制系統(tǒng)創(chuàng)造了條件。此套H/N控制系統(tǒng)為帶選擇空氣/原料或H/N比值控制的空氣流量串級控制系統(tǒng),由國外工程公司設(shè)計(jì),見控制系統(tǒng)原理圖。



  H/N有2套控制器,1套設(shè)在合成氣壓縮機(jī)入口,另1套設(shè)在合成塔入口。因氣相色譜儀只有1個(gè)流路,該系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)只有1個(gè)控制器切入系統(tǒng),切入的控制器對H/N控制起到精調(diào)作用。在造氣部分設(shè)置的空氣/原料氣控制器,對H/N控制起到粗調(diào)作用。H/N控制器和空氣/原料控制器的輸出通過低值選擇器作為空氣流量控制器的遠(yuǎn)方設(shè)定信號,低值選擇器只將H/N和空氣/原料氣兩套系統(tǒng)中比值偏差較大的那一套控制器接至空氣流量控制器。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)比較完善,為了保證系統(tǒng)的安全,采取有關(guān)限幅措施。



  由于H/N控制系統(tǒng)是一個(gè)大純滯后系統(tǒng),該系統(tǒng)中未考慮滯后補(bǔ)償問題A,今后能否實(shí)施有效控制還有待驗(yàn)證。



  (2)程控系統(tǒng)的增設(shè)



  該技改裝置增加了分子篩干燥器單元,此單元由我公司設(shè)計(jì)。該單元安裝在合成氣壓縮機(jī)103-J的2段出口與3段入口之間。分子篩干燥器對合成氣進(jìn)行干燥,脫除其中的微量CO2,起著提高氨合成率和保護(hù)合成觸媒的作用。該單元由2臺分子篩干燥器、1臺分子篩再生氣加熱器、1臺分子篩再生氣干燥器等設(shè)備組成,見分子篩干燥器程控流程簡圖。



  2臺分子篩干燥器的在線運(yùn)行和再生是互為交替的,按既定程序由程控單元進(jìn)行控制。程序控制操作主要反映在干燥器再生過程,再生過程分干燥器泄壓、通入再生氣、再生氣加熱、干燥器升溫、干燥器冷卻、干燥器充壓等步驟,見分子篩干燥器程控系統(tǒng)邏輯圖。干燥器的程控單元在合成氨裝置的DCS中組態(tài),故DCS擔(dān)負(fù)了干燥器運(yùn)行、再生過程的全部程控功能。此程控系統(tǒng)的特點(diǎn)是,在干燥器泄壓、再生氣加熱、干燥器降溫、干燥器充壓等步驟中,對控制其壓力和溫度控制器的設(shè)定采用程序設(shè)定方式,如干燥器泄壓或干燥器充壓以分鐘下降或上升300kPa速率泄壓或充壓;再生氣加熱以分鐘上升5°C速率升溫;干燥器降溫以分鐘下降48°C速率降溫,這些以速率形式變化的設(shè)定值,都由各個(gè)程序設(shè)定單元給出。這樣的程控方式可以保證工藝平穩(wěn)操作和設(shè)備安全。



  3.可供選擇的自控改造方案



  大型合成氨裝置的儀表技改工作,可能因各方面條件的制約,如資金問題、技術(shù)基礎(chǔ)問題等,技改實(shí)施方案不一定很完善。但是從不斷提高合成氨裝置過程控制技術(shù),更好地履行為企業(yè)節(jié)能增產(chǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益功能的角度出發(fā),除上述及其它一些必要的改造方案外,還有一些改造方案可以考慮,本文提出兩個(gè)較大方案供儀表技改時(shí)選擇。這兩個(gè)方案在有的技改項(xiàng)目作了考慮。(1)透平-壓縮機(jī)的綜合控制



  上世紀(jì)70年代引進(jìn)的一批以天然氣為原料的大型合成氨裝置的壓縮機(jī)控制設(shè)施比較落后,可靠性低、故障率高。后來,有的裝置對控制設(shè)施作了些局部技改,有的對單臺壓縮機(jī)安裝了調(diào)速控制裝置,但控制效果大都不理想。目前控制裝備市場上,推出了一種透平-壓縮機(jī)綜合控制系統(tǒng),它是集蒸汽透平速度控制及抽氣控制、壓縮機(jī)防喘振控制、性能控制、解耦控制、分離器液位控制等以及自保護(hù)聯(lián)鎖邏輯控制為一體的集成綜合裝置。該系統(tǒng)是三重化容錯(cuò)設(shè)計(jì),具有很長的平均*運(yùn)行時(shí)間,可靠性高。此外該系統(tǒng)組態(tài)靈活,控制程序修改及系統(tǒng)擴(kuò)展都很方便。為了提高壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的安全可靠性,保證合成氨裝置長周期、連續(xù)運(yùn)行,技改中選用這種綜合控制系統(tǒng)是一個(gè)很好的選擇。美國TRICONEX公司的ITCC綜合控制系統(tǒng)TS3000已在新建的新疆澤普化肥廠20萬噸/年合成氨裝置上得到采用,投運(yùn)效果良好。



  (2)合成氨裝置的*控制



  上述*引進(jìn)的合成氨裝置因引進(jìn)較早,控制水平是較低的(當(dāng)時(shí)人們認(rèn)為控制水平還是很高的),后來各裝置都作了程度不同的儀表改造,如將常規(guī)控制儀表改造為DCS是一大進(jìn)步。但是,在采用DCS后將其*功能用于提高過程控制水平方面還做得不夠。目前,人們對合成氨裝置的*過程控制技術(shù)(APC)的認(rèn)識不斷加深,因而利用合成氨裝置技術(shù)改造這個(gè)有利時(shí)機(jī),在儀表改造中考慮采用APC將是一個(gè)好方案。這也是保證裝置長周期、連續(xù)安全運(yùn)行,節(jié)省能量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益的一條重要途徑。



  合成氨裝置的APC類型有好幾種,由于*引進(jìn)的合成氨裝置大都是美國KBR公司(前身是Kellogg公司)的技術(shù),故本文僅簡要提提KBR公司的合成氨裝置APC技術(shù)。



  KBR公司APC的控制策略是“多變量預(yù)測控制”,其建立APC控制策略的原則是,減小關(guān)鍵過程參數(shù)的變化;減少外界擾動(dòng)對過程操作的影響;執(zhí)行較好的操作和管理。APC控制項(xiàng)目是:H/N控制;一段轉(zhuǎn)化爐上升管溫度平衡控制;一段轉(zhuǎn)化爐過剩O2控制;合成回路控制;轉(zhuǎn)化率控制;合成氨生產(chǎn)控制(原料極限/生產(chǎn)制約控制)等。



  該公司的APC技術(shù)先后在美國、加拿大、土爾其、荷蘭等國的十多個(gè)合成氨裝置得到采用,投運(yùn)后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是,氨產(chǎn)量增加1~2%,能量有效率提高1~2。在APC投運(yùn)半年時(shí)間內(nèi),所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益足以收回其投資費(fèi)用。



  在合成氨裝置技改中采用APC技術(shù),除引進(jìn)*外,還可以與高等院校、科研部門合作,共同開發(fā)APC技術(shù)。國內(nèi)有些院校、科研部門在這方面做了大量工作,取得了不少經(jīng)驗(yàn),為技術(shù)合作打下良好基礎(chǔ)。

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